近日,燕山石化新建260萬噸/年柴油加氫精制裝置一次開車成功,產出合格產品,精制柴油硫含量為2ppm,大大低于京Ⅴ10ppm的標準。至此,燕山石化每年增加京標Ⅴ車用柴油230萬噸,可完全滿足北京市場需求。
260萬噸/年柴油加氫精制裝置為集團公司重點項目,該裝置采用SEI同中國石化科學研究院聯合開發的RTS柴油加氫深度脫硫技術,采用加氫精制催化劑,將柴油的超深度加氫脫硫過程通過兩個反應器完成,生產出符合國Ⅴ標準、硫含量不大于10ppm的車用柴油。裝置投產后,可進一步增加公司京標油品在首都成品油市場上的占有份額,為公司創造良好的經濟效益。同時,還將為北京市節能減排及清潔生產作出貢獻。
為確保開車過程安全可控,該公司煉油一廠嚴格按照集團公司裝置開車要求及裝置開工方案,提前做好裝置投料試車的安全檢查與確認、危害因素識別及告知等工作,并對現場儀表、氫氣報警儀、便攜式硫化氫報警儀進行了嚴細檢查,為裝置安全開車做好準備。結合當前煉油系統生產情況及裝置的流程特點,公司生產管理部有針對性地為該套裝置“量身定制”了詳細的開工和生產方案,提前對裝置開工后第一階段及第二階段的生產進行了總體部署,對加工方案進行了精細分解。
此外,裝置開車前進行的反應器催化劑預硫化工作也成為一大亮點:催化劑預硫化過程自包裝到注入,均采用密閉硫化的方式進行,與以前同類裝置采用桶裝硫化劑、開放式、手工操作的預硫化過程相比,此種密閉硫化方式更加安全環保,既杜絕了硫化劑對現場環境的污染,又最大限度地降低了安全風險,同時還大大降低了勞動強度和用工量,成功實現“一箭三雕”。