柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)在九江石化成功應(yīng)用

[加入收藏][字號: ] [時(shí)間:2012-03-30  來源:中國能源網(wǎng)  關(guān)注度:0]
摘要: 現(xiàn)在,國家對柴油中的硫含量提出了越來越高的標(biāo)準(zhǔn)。為了達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn),煉油企業(yè)在減少操作費(fèi)用、控制運(yùn)行成本等方面面臨巨大壓力。最近,由撫順石油化工研究院、洛陽石油化工工程公司、九江石化、長嶺煉化共同開發(fā)的中國石化十條龍攻關(guān)項(xiàng)目柴油液相循環(huán)加...

    現(xiàn)在,國家對柴油中的硫含量提出了越來越高的標(biāo)準(zhǔn)。為了達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn),煉油企業(yè)在減少操作費(fèi)用、控制運(yùn)行成本等方面面臨巨大壓力。最近,由撫順石油化工研究院、洛陽石油化工工程公司、九江石化、長嶺煉化共同開發(fā)的中國石化“十條龍”攻關(guān)項(xiàng)目——柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)在九江石化得到成功應(yīng)用。該技術(shù)不僅為企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量提供了穩(wěn)定、可靠的技術(shù)支撐,而且在節(jié)能增效等方面顯示出明顯優(yōu)勢。該技術(shù)現(xiàn)已申報(bào)30項(xiàng)國家專利。

    開拓加氫工藝新思路

    “加氫裝置的氫氣循環(huán)系統(tǒng)哪兒去了?”操作室里,一位曾多年從事加氫裝置操作的老師傅盯著顯示器上的控制系統(tǒng)不解地問道。老師傅眼前的這套加氫裝置,就是九江石化采用了液相循環(huán)加氫技術(shù)的150萬噸/年柴油液相循環(huán)加氫裝置。該裝置使用柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)后,打破了加氫技術(shù)傳統(tǒng)的氣相循環(huán)模式,取消了循環(huán)氫壓縮機(jī)和氫氣循環(huán)系統(tǒng),提升了加氫反應(yīng)效率,為加氫工藝的發(fā)展開拓了新思路。

    傳統(tǒng)的固定床加氫工藝,為了控制催化劑床層的反應(yīng)溫度,避免催化劑積炭失活,通常采用較大的氫油體積比。在加氫反應(yīng)完成后,會(huì)富余大量氫氣。這些富余的氫氣經(jīng)過循環(huán)氫壓縮機(jī)增壓后,與原料氫氣混合作為反應(yīng)的氫氣進(jìn)料。

    新開發(fā)的柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)則改變技術(shù)線路,取消了傳統(tǒng)加氫工藝的氫氣循環(huán)系統(tǒng),只設(shè)置進(jìn)料加熱爐、加氫反應(yīng)器、氫氣混合器等高壓設(shè)備。它利用液相循環(huán)時(shí)攜帶的溶解氫完成加氫反應(yīng),在不增加運(yùn)行成本的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)油品質(zhì)量升級。

    柴油硫含量達(dá)到歐5標(biāo)準(zhǔn)

    “以前我們生產(chǎn)的柴油產(chǎn)品,硫含量只小于2000毫克/千克。應(yīng)用柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)后,硫含量小于10毫克/千克,產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)與國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌。”九江石化多年從事加氫裝置操作、管理工作的車間主任周洪波感慨地說。

    自從今年1月開工運(yùn)行以來,九江石化150萬噸/年柴油液相循環(huán)加氫裝置的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國4標(biāo)準(zhǔn)?蒲腥藛T對工藝參數(shù)作出進(jìn)一步調(diào)整后,產(chǎn)品硫含量小于10毫克/千克,達(dá)到了歐5標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)場科研人員給出詳細(xì)的解答:一方面,柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)利用循環(huán)油比熱容較大的特性,降低了反應(yīng)器的溫升,提高了催化劑利用效率,減輕了裂化等副反應(yīng);另一方面,反應(yīng)器采用的特殊設(shè)計(jì)消除了催化劑潤濕因子的影響。這些都使得裝置的加氫反應(yīng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到提高。

    能耗降低40%

    “有這樣的生產(chǎn)裝置,和哪家比裝置能耗我都不怕!”九江石化生產(chǎn)處的一位調(diào)度員自信地向科研人員介紹目前裝置的整體能耗情況。

    撫研院科研人員牛世坤一邊盯著顯示器上的裝置運(yùn)行參數(shù),一邊解釋:采用傳統(tǒng)加氫工藝,循環(huán)氫壓縮機(jī)投資高,氫氣換熱能耗大;使用柴油液相循環(huán)加氫技術(shù),取消了循環(huán)氫壓縮機(jī)和氫氣循環(huán)系統(tǒng),既降低了能耗,又降低了裝置的建設(shè)投資成本和生產(chǎn)成本。

    優(yōu)良的節(jié)能效果離不開技術(shù)本身的優(yōu)勢。一方面,該技術(shù)具有良好的液相分散性和較低的催化劑床層溫升,為反應(yīng)創(chuàng)造了良好的傳質(zhì)環(huán)境,提高了催化劑的有效利用率;另一方面,裝置高壓設(shè)備少,其投資費(fèi)用明顯低于傳統(tǒng)加氫工藝。據(jù)測算,與常規(guī)加氫裝置相比,采用柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)的加氫裝置,其操作能耗降低了40%。

    柴油液相循環(huán)加氫技術(shù)憑借催化劑利用率高、高壓設(shè)備少、熱量損失小等特點(diǎn),在提升油品質(zhì)量和節(jié)能降耗等方面已顯示出獨(dú)特優(yōu)勢,它具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。它的成功開發(fā)與應(yīng)用,為加氫技術(shù)的發(fā)展提供了全新的思路,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)油品質(zhì)量升級提供了新的技術(shù)支撐。
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